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吴明华

重庆数码模车身模具有限公司

  吴明华,于2014年10月20日入职公司,现为模具事业部-模具技术主管。负责连续模及部分多工位的工艺制定,以及模具结构设计图纸审核。目前很多五金冲压行业工厂都为冲压产生的废料滑出而苦恼,普遍采用人工收集废料以及滑槽引导方式进行,这两种方式都有诸多弊端,生产效率,员工安全,空间限制等等。 一、背景技术:在没有此发明之前,我们公司也是通过人工收集或者滑槽导引的方式进行;前者需在一定的时间内停机进行废料清理,即影响生产效率也有安全隐患;后者常受诸如模具的闭模高度,送料高度,废料长度,模具跨度(滑槽倾斜角度至少保证30°)以及下垫脚狭窄空间等的诸多限制,使之无法实施而转为前者。二、机构实施方案:此结构是一种适应性非常强,效率高,安全可靠,灵活多变的组合式冲压废料抖动搬运装置。无需人工清理,压缩空气(0.3~0.6MPa)接入此装置滑槽即开始来回往返抖动。 此冲压废料抖动机构主要由气管与气控阀、机械阀、速度控制阀以及一些快速接头组成。当结构连接上气源以后,通过气控阀分别控制的机械阀和气缸使之实现结构来回往复的运动,达到废料顺利滑出的效果。三、产生的效益估算:①:直接效益,如果没有此结构,冲压生产时采用人工清理模具内部废料,那么就需要每生产30分钟停机一次,用5分钟来清理废料,一个班次10小时,那么这样下来一个班次就需要停机清理17次左右,一个班次的清理时间为17*5=85分钟;我们公司目前有3台大吨位的冲压生产机台吨;每小时的运转成本(包含了人工费,电费场,设备折旧,地费)分别为:舒勒2000吨为3元/分钟,济南二机1200吨为2.2元/分钟,杨力1200吨为1.8/分钟;年节约成本309400元。②间接效益,技术创新使公司在客户端有了核心竞争力,提高冲压生产自动化程度,实现冲压作业区无人化,极大的提高生产效率,同时也大大提高了生产员工的作业安全。

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